揭秘|数控角钢联合生产线孔距及准线精度不稳原因

根据时代百超员工十几年的工作经验,角钢线产生孔距及准线精度误差的原因比较繁杂,但大部分还是有据可查,有的偶尔出现的现象,不好排查原因,可以从理论上去推断。

今天小编给您分析数控角钢生产线孔距和准线精度不稳,误差产生的原因

1.孔距方面的误差

机械方面的原因:

①.数控角钢生产线上送料小车上的缓冲气缸和受阻开关:夹钳杆后部受阻缓受汽缸的气压不足,而且受阻开关又不到发讯点,可能会因为前面送进角钢时,缓冲缸有压缩量而产生误差。

解决办法:气压要求保持在0.5—0.7MPa,或者把受阻开关调的灵敏些。

②.夹钳夹料不牢固:如果出现夹钳受阻或撞料的状况,一定要先检查夹钳口夹料是否有松动,再继续冲孔。夹料时角钢一定要靠到夹钳口的根部,这样保证送进时夹钳口的根部也一样起到推进的作用,并防止角钢在夹钳口内有窜动。如果夹很薄的料时,也要注意夹钳口的合口尺寸是否足够小,能够可靠夹住料。

解决方法:夹紧气缸的活塞端头和摆杆连接部分是螺纹连接,可通过调节连接部分,活塞螺纹的深浅来调节夹钳口开合口的大小。

③.外接编码器检测齿轮:此检测齿轮是通过键与小齿轮轴连接保持同步的,如果键有磨损,产生轴与齿轮间的间隙,则会造成小车定位上的误差。或者小齿轮长时间使用有磨损造成测量的变化。

解决方法:更换新的配合键或小齿轮。

④.外接编码器的联轴器:外接编码器的轴通过一个黑色的弹性联轴器与检测小齿轮的轴相连,保持同步,如果此联轴器损坏或顶丝没拧紧则会破坏编码器与齿轮的同步性,造成孔距上的误差。

解决方法:如联轴器损坏可以更换为内径是6mm的气管两头用铁丝绑紧。或者重新拧紧顶丝。

⑤.夹钳抬起机构的转轴:夹钳抬起是由两个带螺纹的销轴为中心旋转的,注意此处螺纹销轴要顶到位,防止整个抬起板窜动,影响孔距。

电器方面原因:

①、编码器本身的问题造成精度不好。

②、编码器反馈电缆质量不好或者其屏蔽层屏蔽效应不好,或者反馈电缆有虚接、虚断的现象等。

③、X轴的脉冲当量不合适,需要调整,可以查询小超的历史文章,来参照调整。

④、伺服电机的动力线产生的电磁干扰。

⑤、X 轴定位模块本身不稳定,造成精度误差。

2.准线方面的误差

机械方面的原因

①、冲头模架:冲头模架和其滑动的滑槽之间有别劲的地方,导致模架上下滑动不平滑,产生间隙。

解决方法:修整模架以适应滑槽。

②、滑板:模架固定的滑板和工作平台之间,因为角钢灰尘和铁锈太多,导致滑板上下移动别劲,产生间隙。

解决方法:每天下班前,要拆下模架用气枪吹滑板处的浮灰,并且不定期用煤油或柴油冲洗滑板和平台间的灰尘。

③、滚珠丝杠及其联轴:滚珠丝杠固定在一支架上,两头用轴承及螺母锁紧,如果轴承或螺母松动,会造成丝杠整体窜动,影响准线。

解决方法:检查螺母及轴承,更换或重新紧固。

④、丝杠螺母:丝杠螺母和滑板固定在一起,带动滑板移动,其相

关连接部分的螺丝松动,也会造成准线误差

⑤、伺服电机轴:伺服电机轴端的皮带轮和丝杠的皮带轮,如果产生打滑或相对间隙,也会造成准线不准。

揭秘|数控角钢联合生产线孔距及准线精度不稳原因

电器方面原因:

①、准线的回参:如果准线的回参发生临界点状态或参考点开关感应不稳定,会造成回参位置不对,导致准线误差。

②、准线参数:准线参数的设定与回参后的实际位置不符,也会造成误差

③、伺服电机:伺服电机的动力线或编码器及其反馈电缆受到干扰,或电缆破损,也会产生误差。检查伺服电机的各接线是否可靠,检查接地。

④、准线的定位模块:定位模块如果受干扰或本身不好,也会造成误差。重新检查PLC的各部分接地线。

3.角钢本身的原因

因为角钢本身的弯曲也会造成准线的误差,特别是侧弯的料,容易造成准线一面的渐变。料头和料尾的毛边也会造成端头或端尾的准线不好。

当然具体不同的故障所引起的误差的现象也会不一样,这个需要具体问题具体分析了。

来源:时代百超

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