螺旋输送机和拉链机的改进

  1、GX螺旋输送机尾部装置的改进

  Gx螺旋输送机的尾部单列向心球轴承和尾轴易磨损,更换频繁,且检修十分不便,其结构见图1。

螺旋输送机和拉链机的改进

  改造时把尾轴加长,原有的一套轴承箱体全部去除,在端部支架上联接安装一平板,把加工好的支承套用4个螺栓与平板联接在一起,套装在加长的尾轴上。在支承套的上下两个方向上加工2个螺孔,向上的一个螺孔安装油杯,油杯中加装润滑脂,另外一个螺孔用短螺栓拧紧。这样,当支承套下部内圆面磨损后,将支承套沿圆周方向旋转180度,又可继续使用。另外,在螺旋输送机的内侧加装一密封压板,与平板用螺栓联接,以加强密封。改造后的尾部装置见图2。

  制造和安装时应注意的问题:

  1)尾轴加长,从支承套的另一端露出,材质45号钢,表面可采用喷焊工艺,增强其耐磨性。

  2)支承套采用铸铁件,有条件的可采用球墨耐磨铸铁。

  3)支承套中间应加工贮油槽,以便设备运转时进行润滑,降低尾轴与支承套的磨损速度。

  4)尾轴与支承套之间采用间隙配合。

  5)要加装密封压板,防止灰尘进入支承套,降低尾轴与支承套的磨损率。

  6)加装油杯,每班定期向油杯内加入润滑脂,保证充分供油。

  2005年4月对生料库配库GX 500mm X 12玩螺旋输送机进行改造,到2005年底检查尾部装置,尾轴与支承套只是稍有磨损,共运转12 00h以上,尾部装置没有更换过。后对水泥磨房的2台GX 500螺旋输送机也进行了同样的改造,使用效果良好。

  2、gx450拉链机槽体的防护

  某厂2号特种水泥生产线出窑熟料需经过B450拉链机输送至储料库,拉链机总长25m,槽体底面与水平面呈15°。除机头驱动链轮组和尾部从动滚筒组外,在中间有9组托轮组装置,拉链机链节由销轴联接,有一定的柔性,在拉链机运行时,下部链节会产生跑偏现象,4个月的时间,就将混凝土槽体两边拉出两道深50- 80m的沟槽,对混凝土槽体的强度产生很大影响。对此,我们采用厚10mm,宽150mm的A3钢板,在槽体两边对槽体进行加固,钢板与槽体底面呈60°,钢板与槽体之间用混凝土填充,在钢板下部焊有钢筋(φ6mm)与填充混凝土把牢,如图3所示。下部链节只与两边的防护钢板摩擦,不影响拉链机输送物料,防护钢板对槽体两边的混凝土结构也起到了保护作用。链节与防护钢板之间只是滑动摩擦,并且防护钢板与底面有一定角度,因此链节与防护钢板的磨损也是微乎其微。方案实施后两年多时间内,拉链机运行良好,槽体保持坚固。

来源:沧州嘉宏输送设备

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