潞安化工司马煤矿:看技改创新如何“淘金挖宝”

自推行算账文化以来,潞安化工司马煤矿综掘二队党支部结合支部特点和队组生产实际,深入开展掘进系统优化技术创新、生产难题攻关系列活动,将技改创新作为挖潜增效的突破口,把“算账文化”深深“嵌入”日常工作中,鼓励职工立足岗位、自主创新,向技改要效益,通过技术创新“淘金挖宝”,为矿井提质增效高质量发展注入了内生动力。

党员引领加速度,激发发展新活力

为将“算账”举措转化为实实在在的行动,内化为工作标准和习惯,该队党支部紧紧围绕“树立精益化观念、再造精益化流程、实现精益化管控”的目标思路,以支部书记和队长为首,充分发挥党员先锋模范作用,全体党员率先垂范,通过在井下建立废旧材料回收“党员先锋岗”,成立“修旧改造先锋小组”,主动对井下小件、配件进行回收;成立党员攻关小组,主动到现场进行工艺写实,改进现场不足,定期向队组建言献策,对安全生产和降本增效过程中的瓶颈问题进行攻关;每月开展一次党员“创新创效”竞赛活动,以创新为驱动,夯实每个创效点,画实队组不断向上增长的效益曲线,激发出支部精益化管理的新活力。

潞安化工司马煤矿:看技改创新如何“淘金挖宝”

握指成拳求突破,创新创效保安全

矿井的防尘工作不仅关系到安全生产,更关系到职工的身体健康,传统的捕尘网固定在巷道中,每次随着工作面的推进,需人工频繁挪移,费时费力不说,捕尘效果还不理想。为了解决这一问题,该队通过多次实验,设计制作了气动升井式全断面捕尘网,由底座、升降调节杆、捕尘网固定杆、升降气缸、变向轮、伸缩喷雾杆及捕尘网构成。该捕尘网底座固定在机尾跑道上,随胶带输送机机尾向前延伸,避免了人为移动造成的捕尘网损坏;同时升降调节杆与底座采用调节螺栓固定,同步使用气缸控制升降调节杆高度,可实现捕尘网的高度调节;捕尘网固定杆及喷雾杆采用伸缩式结构,风筒下部及电缆下部安设捕尘网,捕尘网覆盖面积更大。机载自移升降式全断面捕尘网,实现了随机尾跑道自动前移、高度及宽度可调节等功能,避免了以往移动过程中造成的防尘帘损坏。该捕尘网适应巷高范围为3.0m-4.0m、巷宽范围为5.0m-5.8m,可实现巷道断面全覆盖,有效降低了掘进工作面的煤尘浓度,既保护了职工健康,又保证了安全生产。

潞安化工司马煤矿:看技改创新如何“淘金挖宝”

据统计,捕尘网自动化控制使职工从高强度的劳动中解放出来,该队由原先的每班4人减少为每班1人,实现了机械化换人、自动化减人的目的,降低了人力成本。过去掘进工作面每月平均消耗3片捕尘网,使用自移升降式全断面捕尘网后,每月消耗1片捕尘网,全年可实现节约材料成本18240元;节约人力成本43680元。

技术攻关结硕果,对症下药解难题

潞安化工司马煤矿:看技改创新如何“淘金挖宝”

现场是技术革新的舞台,职工是技术创新的主角。随着生产进度不断加快,掘进工作面胶带输送机不断向前延伸,工作中经常出现因机尾跑道不直等原因引起皮带在机尾处跑偏,造成皮带上部煤炭洒落及皮带磨损。该队攻关技术小组结合机尾跑道的延伸特性,设计制作了新型调心旋转式防跑偏卸料平台,新卸料平台横撑采用弹簧压紧,可预防物料带入机尾,平台后端加焊了架管固定槽,实现了皮带的全封闭管理,平台前端设计旋转式调偏装置,实现了对皮带跑偏的主动调节;上皮带及下皮带分别有跑偏托辊,实现了对皮带跑偏的被动调节。在改善皮带跑偏的同时,皮带损耗率大大降低。按照每3天节约1人次清煤作业,每年可节约人力成本120人次×500元/人=6万元;减少皮带磨损约20%,一部胶带输送机按平均1000m计算,减少皮带磨损费用为1000m×2×20%×158元/m=7.32万元,每年可节约成本13.32万元。(黄丽慧 董晚霞 胡艳丽)

来源:山西市场网

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