自制维修工具的行家里手

自开展“强基达标、提质增效”主题教育活动以来,苏家屯机务段中修基地涌现出一大批先进工作者,其中柴油机工区调度刘志刚贡献显著,该同志自1983年参加工作以来,从事机车检修工作至今已有33年,对内燃机车柴油机的结构原理有深入的研究。在开展“强基达标、提质增效”主题活动中,他自行研发设计多台试验设备,制作多件专用工具,使柴油机检修工作效率显著提高,作业质量得到有效的保障,为落实“强基达标、提质增效”工作做出杰出贡献。

在这个段承担和谐内然型机车C4/C5级检修的初期,由于以前从未接触过和谐机车柴油机的整体拆装解体,柴油机的检修生产的难度可想而知。原来DF系列的检修工具根本用不上,大连厂也未成提供专用工具,巧妇难为无米之炊,很多工序无法继续进行,严重影响段和谐型机车自主修进程。刘志刚同志身先士卒,运用在大连厂学习期间掌握的知识,结合实际情况先后制作了26种和谐机车柴油机检修专用工装设备,例如:气门间隙调整专用工具、喷油泵进回油管拆装专用工具,配气相位校验工具、凸轮轴箱平齐度找正压板、联轴节法兰盘专用吊具、泵支承箱校正工具、连杆螺钉紧固专用工具等等,有了专用的检修工装工具很多棘手问题迎刃而解,和谐机车C4/C5级检修的生产流程也日趋完善,刘志刚同志自制检修工具不但为段节省近百万的工具外购费用,同时也为段自主修和谐机车打下了扎实基础。

随着和谐内然型机车C4/C5级的不断深入,随之而来带来的检修进度、质量问题不断暴露出来,如何实现“提质增效”?如何优化检修作业效率?如何提高机车检修质量?这样的思索一直萦绕在刘志刚同志的脑海中,刘志刚同志给出的答案是,以专业的工装器具消除由于作业者人为因素造成的质量问题,用合适的工装设备减少职工体力作业,提高作业效率。例如:在柴油机组装上车启机时,时常发生燃油系统泄露问题,轻则造成燃油漏泄,启机困难,重则动力组内的燃油进回油管漏泄,造成燃油直接进入油底壳,导致整车机油稀释,极大浪费了检修成本及人工成本。

为此,刘志刚同志自己着手构思设计,自行制作实验模型,与实际工作相结合,自行绘制图纸,反复试验,成功设计出一套燃油系统打压设备。在柴油机上车组装前首先进行打压,发现漏泄处所在车下及时处理,避免在车上造成机油稀释或返工修,同时由于打压时机油充满整个燃油系统,在柴油机组装上车后节省了电动燃油泵向整个燃油系统泵油时间,特别是燃油系统末端管路空气得以一次排空,首次启机成功大大提高,启机时间大大缩短,到目前为止共完成HXN3型C5修柴油机整体打压27台,C4级修机车燃油系统故障查找打压1台,带来巨大的质量、成本收益。

再如,HXN5型机车在车上拆装动力组时,作业起来十分困难,以前拆解全车动力组需要天吊工1名,拆解人员3名作业一整天时间,作业费时费力,严重影响生产组装进度,针对这种情况,刘志刚同志仔细研究,通过自己多年积累的经验,认真翻阅资料,查找和谐机车和老型机车在柴油机拆解方面的差异。为了不影响工作进度,刘志刚利用周末休息的时间到单位加班加点进行实验,利用废旧物品自行设计制作专用工具,经过反复的实验改进,成功制作出车上盘车机并对现有拆装扳头进行改造,现在拆解一台HXN5型机车柴油机动力组只需要1名拆解人员作业半天时间,极大释放劳动生产率,作业效率极大提高。

刘志刚同志自制工装工具,始于对柴油机检修的深刻理解,精于机械钳工基础的扎实掌握,成于对现场实际情况的融会贯通,以孜孜不倦的学习态度,从科技创新的角度出发,结合自身工作经验,不断提高检修质量,优化检修作业效率,为贯彻落实“强基达标、提质增效”提供强大助力。

来源:人民铁道

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